1 礦井概況
東海煤礦于1958年建井,當時為農(nóng)懇局所建的2對片盤斜井生產(chǎn)。后經(jīng)1980年改擴建成集中膠帶斜井生產(chǎn)。1989年礦井進行二次技改,分東、西區(qū)生產(chǎn),分區(qū)聯(lián)合通風。礦井東部區(qū)包含2個行政井區(qū),即五采區(qū)、六采區(qū)。五、六采區(qū)走向長臂后退式開采,2個采區(qū)走向長均分別為1 800~2 400m,五采區(qū)于1989年投產(chǎn),六采區(qū)于2000年3月份投產(chǎn)。
2 問題的提出
礦井東部區(qū)由2條2段斜井及水平主運巷(-450m二水平)聯(lián)合分區(qū)入風,2個采區(qū)走向中間一集中回風立井回風。當時由于歷史原因五采構(gòu)二水平、上、下山已開采完,下一個生產(chǎn)水平又未施工,迫使二水平下山又施工聯(lián)絡(luò)車場繼續(xù)下山開采,這樣導致五采區(qū)生產(chǎn)工作面通風系統(tǒng)加長,五采區(qū)32#層組一套下山系統(tǒng)開采,35#、37#層組一套下山系統(tǒng)開采,巷道維護量大,通風阻力高。五采區(qū)高檔采煤隊2個、掘進隊8個、硐室6個,總需風量5 160m3/min。而六采區(qū)又剛剛投產(chǎn),為二水平上山開采,1個采煤隊、5個掘進隊,需配風少,相對通風系統(tǒng)又較短,通風阻力小,這樣導致為2個井區(qū)綜合配風極為困難。只能采用增阻法,造成通風極為不合理,主要通風機效率低,噸煤電耗大,礦井安全度差。
3 礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化方案
針對礦井五、六采區(qū)通風現(xiàn)狀,提出了2個礦井通風系統(tǒng)優(yōu)化方案。
方案Ⅰ:維持現(xiàn)狀,采、掘工作面回風經(jīng)兩階段下山(1 600m)上行后入二水平回風總排(1 200m)再至二水平回風總石門(400m)到回風立井。該方案初期投資小,僅需對回風系統(tǒng)進行維護。缺點:回風巷道服務(wù)年限過長,維護困難,巷道有效斷面小,導致回風阻力過大。該采區(qū)2個層組同時生產(chǎn),采深接近1 000m致使地壓大、瓦斯涌出量高、地溫高,采、掘工作面需配風量大,給實際工作帶來極大困難,采、掘隊組配風困難,井區(qū)難以維持高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn),礦井抗、救災能力差。
方案Ⅱ:在采區(qū)下山選一合適施工位置施工一回風上山(坡度12°、工程量800m)與回風立井直接貫通,工期6個月,這樣就將五采區(qū)32#、35#層組兩階段回風上山、二水平回風總排及回風總石門全部甩掉,工作面經(jīng)該回風總排直接排至回風立井。這樣既解決了五采區(qū)配風問題,同時又提高了礦井安全度,通風系統(tǒng)更合理,主要通風機效率也得以發(fā)揮。我們最終選擇了第Ⅱ方案。五、六采區(qū)通風系統(tǒng)改造方案如圖1所示。
1.2-入風斜井;3-二水平主運巷;4-五采下山絞車道;5-五采下山回風道;6-下山工作面;7-二水平回風巷;8-二水平回風石門;9-回風立井;10-六采上山絞車道;11-六采上山回風道;12-六采上山工作面;13-新掘回風大巷;
圖1 五、六采區(qū)通風系統(tǒng)改造前、后示意圖
4 通風系統(tǒng)改造后的效果
?。?)通風網(wǎng)絡(luò)縮短2 400m,礦井負壓原來的3 528Pa降至2 940Pa,礦井主要通風機及電機在沒有更換的情況下,礦井總排風量由原來的6 700m3/min提高到8 200 m3/min,純增加風量1 500 m3/min。
?。?)由于礦井通風阻力的下降,主要通風機年耗電量由系統(tǒng)改造前的499.63萬kW·h/a降至449.4萬kW·h/a,年節(jié)省電費20萬元。
(3)改變了礦井通風狀態(tài):系統(tǒng)改造前礦井風量耗電費為7.8元/萬m3·min-1,系統(tǒng)改造后為5.7元/萬m3·min-1。
?。?)每年少維修回風巷道2 400m ,節(jié)省人工及材料費用96萬元。
?。?)新施工回風總排風巷800m,費用200萬元不到2a時間就可節(jié)約出來。
(6)由于通風網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化,確保了礦井五采區(qū)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。
?。?)礦井通風系統(tǒng)更趨于合理,提高了礦井抗災、救災能力。
建議一些開采年限已較長的礦井通風系統(tǒng)要不斷優(yōu)化改造,才能使礦井更具生命力。
